5.1 混凝土塌落度对混凝土面板施工质量的影响
面板采用325杭州矿碴水泥,水灰比为0.53,普通的二级配,末加任何添加剂。施工实践表明:
(1)当混凝土的塌落度在3~4cm时,混凝土沿溜槽下滑较差,且有骨料分离现场,脱模后混凝土有麻面;
(2)当混凝土的塌落度在4~5cm时,混凝土沿溜槽下滑较好,对入仓振捣也较有利,脱模后混凝土表面光滑;
(3)当混凝土的塌落度在6~8cm时,混凝土沿溜槽下滑最好,但对模板的浮托力也最大, 不利于混凝土面板的平整,脱模后有流淌、鼓肚等现象,不利于混凝土面板的施工质量;
(4)为保证混凝土面板施工质量,塌落度控制在4~5cm为宜。
5.2 振捣对施工质量的影响
在施工中,采用1.5kW的插入式振捣器,激振半径为0.5m。施工时要求振捣棒插入深度为35cm,以插入前一层混凝土深5cm为宜,插入间距40cm左右。在滑动模具两侧,由于混凝土面板纵缝附近的钢筋较密,加之有止水片,故要求插入式振捣器垂直振捣。在混凝土前期施工中,由于不适应滑模施工,同时混凝土塌落度也不稳定,振捣次数又较多,使模板一度有上抬现象。此外,由于振捣器插入时间较长,脱模后的混凝土出现鼓肚现象。通过 前期施工的总结,在仓面配置2个振捣操作人员,待混凝土入仓后,一人每隔30~40cm进 行斜面振捣,要求振捣棒插入仓面40cm左右,每次振捣时间控制在30秒,另一人紧跟其后,以同样方法进行振捣,这样就避免由于振捣过长或过短影响混凝土面板的质量。
5.3 轨道安装质量对混凝土质量的影响 在滑模系统设计时,考虑到槽钢轨道的安装困难,在模板两端各加了一段高40cm的连接架,这样槽钢轨道可直接铺在斜坡面上,仅加少量定位插筋即可施工。由于斜面平整度等因素,个别条块曾使用厚2~4cm不等的木垫块作为垫板进行轨道直线度调整,当近6t重的模具通过4只轮子压入后,木板垫块有挤压变形、破坏等现象,导致整个混凝土斜面拆模后显波浪形,严重影响了混凝土面板的平整度,且对以后安装止水设施也带来了困难。
5.4 两台卷扬机不同步对施工质量的影响
在滑模施工设计中,要求两台卷扬机同步联动。但实际施工中,两台卷扬机各自运行控制,因此 在施工一段后,会出现向一边偏移现象,最大偏移可达12cm,使该处的水泥浆在振捣时外流,影响了混凝土面板纵缝处的平整度。
6 滑模的雨天施工
滑模施工在2~4月进行,根据记录统计共下雨17d,在雨天施工中,为了使滑模施工不间断,保证混凝土面板的连续性,采取了以下措施。
(1)下小雨时,采用较小的混凝土塌落度,一般不超过4cm。因为混凝土的入仓至出机段皆是露天作业,受雨水影响,混凝土的水灰比,塌落度在运输、入仓过程中有所变化。施工证明,混凝土出机塌落度不超过4cm,在溜槽下滑时,灰浆流失也较少,基本满足施工要求。
(2)下中雨时,除采用较小塌落度的混凝土外,还降低浇筑速度,一般在1h内浇筑滑升一段约50cm即可。
(3)下大雨时,可停止混凝土的入仓,但停止混凝土入仓间隔不得超过3h,也就是在混凝土终凝前,尽可能在停雨或小雨间隙时入仓浇筑一次,同时滑升一次。
(4)不管是下大、中、小雨,仓面在浇筑过程中都有一定的斜度,入仓振捣后的混凝土面也随之倾斜,这样有利于排除积水,在雨天施工中入仓间隔阶段,排水效果较好,并且灰浆流失也较少。
(5)在雨天施工,脱模后的混凝土,如果被雨水冲刷,就会发生流淌,表面还会出现麻点,因此在抹面平整后,覆盖透明薄膜,保护初脱模的混凝土。
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